книги из ГПНТБ / Сагарда А.А. Алмазно-абразивная обработка деталей машин
.pdfкомплекта составила 16 тыс. отверстий против 2130при ра боте природными алмазами, удельный расход алмазов сни зился с 0,23 до 0,05 мгіг, удельный расход алмазов на обра ботку 1000 цилиндров составляет 2,4 карата вместо 11 кара тов природных алмазов той же зернистости. В результате применения брусков АСР 50/40 вместо А 80/63 производи тельность операции повысилась на 25%. При испытании брусков зернистостью АСР 63/50 результаты по стойкости и удельному расходу алмазов ниже, чем при испытании бру сков АСР 50/40.
На операции окончательного хонингования (полировке) |
|
использовали бруски зернистостью |
AM 20/14 и ACM 20/14. |
В случае применения брусков из |
синтетических алмазов |
стойкость комплекта увеличилась с 10 до 19 тыс. отверстий, |
|
а удельный расход алмазов на обработку 1000 цилиндров |
снизился с 2,4 до 1,9 каратов.
На всех операциях хонингования цилиндров двигателя Д37М бруски из синтетических алмазов оказались более ра ботоспособными, чем применяемые бруски из природных ал мазов. Таким образом, для хонингования цилиндров из хромофосфористых чугунов НВ 220—250 в четыре операции
можно рекомендовать |
бруски |
из синтетических |
алмазов |
|
следующей |
зернистости: АСР |
200/160, АСР |
125/100, |
|
АСР 50/40 и ACM 20/14. При этом суммарный расход син |
||||
тетических |
алмазов на |
хонингование 1000 цилиндров со |
ставляет 26,3 вместо 50,4 каратов при ранее применявших
ся брусках из природных алмазов, т. е. |
расход |
алмазов |
уменьшился в 1,9 раза, а общее машинное время |
хонин |
|
гования цилиндров снизилось с 5,62 до |
3,96 мин, т. е. |
|
в 1,4 раза. |
|
|
Для определения возможности исправления погрешности геометрической формы отверстий цилиндров при хонинго вании брусками из синтетических алмазов были сделаны замеры овальности отверстий 280 цилиндров после операций чистового растачивания и чернового, получистового и чисто вого (окончательное хонингование при съеме 3—5 мкм су щественных изменений в геометрию отверстий не вносит) хонингования. Успех исправления конусности, корсетности и бочкообразности отверстий в основном зависит от то го, насколько правильно подобран пробег брусков.
После операции расточки количество годных гильз (с овальностью 0,02 мм) составило 42% и диапазон рассеива ния величины овальности находился в пределах 0,01—
122
0,06 мм. После чернового хонингования количество годных гильз увеличилось до 76% и рассеивание величины оваль ности сократилось с 0,01 до 0,05 мм после, получистового хонингования количество годных гильз увеличилось до 81% и рассеивание сократилось с 0,1 до 0,04 мм. В резуль тате чистового хонингования количество годных гильз уве личилось до 95%, при этом получено 14% цилиндров с ну левой овальностью, 70% — с овальностью 0,01 мм, 11% — с овальностью 0,02 мм и только 5% — с овальностью 0,03 мм. Таким образом, в процессе хонингования бруска ми из синтетических алмазов обеспечивается получение вы сокой точности геометрической формы.
Обработка втулок судовых дизелей брусками из синте тических алмазов производится на Первомайском машино строительном заводе им. 25-летия Октября и Горьковском заводе «Двигатель Революции». Материал втулок СЧ 24-44 (НВ 170—240), диаметр 250 мм, длина 680 мм, требуемый класс чистоты поверхности 8-й. Стойкость алмазных бру сков составляет 2400 втулок против 16 при использовании обычных абразивных брусков, т. е. в 150 раз выше. Расход алмазов составляет 52 карата на 1000 втулок.
Алмазное хонингование на авторемонтных заводах. Бла годаря разработке и освоению промышленного выпуска синтетических алмазов представилась возможность широкого применения процессов алмазного хонингования не только на заводах-изготовителях, но и на ремонтных предприятиях.
Всвязи с тем, что в Советском Союзе ремонтируется большое кбличество автомобильных двигателей, важное на роднохозяйственное значение имеет повышение качества ре монта и увеличение межремонтных пробегов автомобилей.
Внастоящее время на алмазное хонингование переведе но более 800 авторемонтных заводов. При наличии станков
сручным разжимом хонинговальных головок рекомендует ся модернизация их с целью перевода на пневматический раз жим. При установке пневмокамер на станки с ручным раз жимом обеспечивается постоянное давление на алмазные бруски, которое можно регулировать, что очень важно при алмазном хонинговании. Рекомендуемая конструкция хо нинговальной головки в сборе с пневмокамерой показана на рис. 48.
Спомощью гибкого шланга 1 воздух из заводской ма гистрали подводится к пневмокамере 2 и давление через мембрану 3 и шток 4 с конусами передается на сухари 5.
123
При этом раздвигаются колодки 6, и хонинговальные бруски прижимаются к обрабатываемой поверхности. При выклю чении воздуха под действием двойной пружины 7 шток вме сте с мембраной возвращаются в первоначальное положение.
|
|
|
Путем |
регулировки |
давления |
|||
|
|
|
воздуха |
специальным клапаном |
||||
|
|
|
рабочее давление брусков можно |
|||||
|
|
|
изменять |
в |
широких пределах. |
|||
|
|
|
Благодаря простоте конструкции |
|||||
|
|
|
и надежности |
работы |
такого |
|||
|
|
|
пневматического разжима обес |
|||||
|
|
|
печивается его успешное приме |
|||||
|
|
|
нение на авторемонтных |
пред |
||||
|
|
|
приятиях. |
|
|
|
алмаз |
|
|
|
|
Стойкость комплекта |
|||||
|
|
|
ных брусков |
в |
условиях |
Киев |
||
|
|
|
ского авторемонтного завода № 1 |
|||||
|
|
|
превышает |
стойкость |
обычных |
|||
|
|
|
абразивных брусков в процессе |
|||||
|
|
|
предварительного хонингования |
|||||
|
|
|
в 190 раз, окончательного хонин |
|||||
|
|
|
гования — в 87 раз. |
алмазов |
||||
|
|
|
Удельный |
расход |
||||
|
|
|
в процессе предварительного хо |
|||||
|
|
|
нингования составляет 0,05 мг/г, |
|||||
|
|
|
окончательного'— 0,17 |
мг/г, а |
||||
|
|
|
расход алмазов на 1000 отвер |
|||||
|
|
|
стий — соответственно 2,6 и 1,8 |
|||||
|
|
|
карата. |
|
|
|
|
|
|
|
|
В результате применения ал |
|||||
|
|
|
мазного |
хонингования |
на этом |
|||
Рис. 48. |
Хонинговальная |
го |
заводе чистота поверхности бло |
|||||
ловка с |
пневматическим |
раз |
ков цилиндров повысилась с 7— |
|||||
жимом брусков. |
|
8-го класса до 9—10-класса, зна |
||||||
|
|
|
чительно |
улучшилась |
геометри- |
ческая форма отверстий и повысилась стабильность процесса.
На Донецком авторемонтном заводе внедрен процесс алмазного хонингования блоков цилиндров автомобиля ЗИЛ-120. Это позволило повысить чистоту цилиндров с 7-го до 9-го класса. Если при обычном абразивном хонинговании овальность и конусность цилиндров составляли около 0,03 мм, то при алмазном — не более 0,015 мм. Благодаря
124
высокой точности обработки цилиндров после обкатки дви
гателей |
на стенде можно выдерживать тепловой зазор |
в замке |
поршневых колец в пределах технических условий |
0,25—0,45 мм при начальном зазоре 0,2—0,3 мм. Раньше зазор выдерживался в пределах 0,6—0,8 мм при начальном 0,05—0,1 мм. Уменьшенный начальный зазор в замке ча сто приводит к заклиниванию кольца и задиру цилиндров.
При использовании на обкатке масла «Индустриальное 12» двигатели браковали по причине пропуска газов в кар тер, на устранение которого необходимы большие затраты времени. После уменьшения овальности и конусности ци линдров в 2—3 раза пропуск газов в картер уменьшился и процент бракованных двигателей сократился.
Стойкость комплекта обычных абразивных брусков при обработке блоков цилиндров ЗИЛ-120 составила 30 отвер стий, а стойкость алмазных на операции чернового хонинго вания — 11 тыс. отверстий, чистового хонингования — 16 тыс. отверстий, т. е. выше соответственно в 370 и 530 раз. Расход алмазов на 1000 цилиндров при черновом хонинговании составил 2,38 карата, а при чистовом хонин говании— 1,48 карата.
Производительность за смену составила 17 |
блоков вме |
сто 14 при работе брусками КЗ, т. е. повысилась на 20%, |
|
а брак на операциях хонингования снизился в |
20 раз (с 10 |
до 0,5%).
По данным Рижского авторемонтного завода при обра ботке блоков цилиндров ЗИЛ-120 класс чистоты поверхно сти повысился с 8-го до 10-го класса, овальность и конус ность уменьшились с 0,03 до 0,01 мм. Если раньше после обкатки, как правило, приходилось производить частичную разборку двигателя и менять поршневые кольца вследствие их чрезмерного износа из-за низкого качества поверхности цилиндров, то после внедрения алмазного хонингования необходимость разборки двигателей была полностью исклю чена.
Хонингование деталей из незакаленной стали. Хонин гование шатунов. На Владимирском тракторном заводе (ВТЗ) при обработке шатунов двигателя Д37М (диаметр 71Ах) и на Харьковском моторостроительном заводе «Серп я Молот» при обработке шатунов двигателя СМД-14 (диа метр 84Aj) проведены сравнительные испытания брусков из природных и синтетических алмазов. Материал шату нов — сталь 40Х и 45Х (ИВ 217—289). Требуемый класс
125
чистоты поверхности 8-й, конусность и овальность не более 0,012 мм. Предварительная операция — тонкая расточка, после которой обеспечивается получение 6—7-го класса чистоты поверхности.
До внедрения брусков из синтетических алмазов на ука занных заводах применяли бруски из природных алмазов на связке Ml 100%-ной концентрации, которые изготавли вали для ВТЗ на Московском комбинате твердых сплавов, а для Харьковского моторостроительного завода «Серп и Молот» — на Томилинском заводе алмазных инструментов. Бруски из синтетических алмазов были изготовлены Опыт ным заводом Института сверхтвердых материалов на метал лической связке Ml при той же концентрации алмазов. Обработку шатунов производили на двухшпиндельных че тырехпозиционных вертикально-хонинговальных станках «Наумбург» (ГДР) модели SZSMR 2 X 125 X 315. Станки снабжены трехместными приспособлениями для установки шатунов. Обработка производится при жестком закрепле нии инструмента и плавающей детали.
Для проведения испытаний на ВТЗ были изготовлены бруски из синтетических алмазов зернистостью ACM 40/28 взамен ранее применявшихся брусков из природных алма зов зернистостью AM 40/28, для Харьковского моторострои тельного завода «Серп и Молот» — зернистостью АСР 50/40 и ACM 40/28 вместо брусков из природных алмазов зерни стостью А 50/40. В табл. 18 приведены режимы хонингова ния брусками из синтетических и природных алмазов.
Режимы хонингования |
Т а б л и ц а 18 |
шатунов_________________ |
|
Режим |
обработки |
Завод |
Зернистость |
а; |
|
|
3 |
|
|
о.** |
°ВЛІ* 1Mlмин
а* |
|
V) |
с о ж |
|
$
оГ
Владимирскій трак |
AM 40/28 |
18 |
15 |
10 |
70% керосина и |
торный |
АСР 40/28 |
33 |
|
6 |
30% веретенного |
|
|
|
|
|
масла |
Харьковский мото |
А 50/40 |
|
19 |
4,5 |
Трансформатор |
|
|
|
|
||
ростроительный |
|
33 |
|
|
|
АСР 50/40 |
|
|
ное масло |
||
«Серп и Молот» |
|
22 |
3,6 |
|
|
|
ACM 40/28 |
|
|
||
|
|
|
|
|
126
В результате применения синтетических алмазов вме сто природных при хонинговании сталей 40Х и 45Х стой кость комплекта брусков повысилась в 1,2—2 раза и удель ный расход алмазов снизился в 1,6—1,8 раза. Благодаря повышению зернистости и увеличению скорости вращатель ного движения при одновременном снижении давления про изводительность процесса увеличилась на 64%. В случае применения синтетических алмазов той же зернистости про изводительность также повышается.
На Свердловском турбомоторном заводе внедрены про цессы алмазного хонингования шатунов из термоулучшенной стали 18Х2Н4ВА (НВ 321—363) вместо абразивного хонин гования брусками КЗМ28СМ2К. Предварительная опера ция — шлифование. Требуемый класс чистоты поверхно сти 8-й, конусность и овальность не более 0,01 мм.
Для испытаний были изготовлены бруски 100%-ной кон центрации с алмазами повышенной прочности зернистостью АСР 40/28 — АСР 50/40, с алмазами высокой прочности зернистостью АСВ 50/40 на новых металлосиликатных связках.
Наилучшие результаты в процессе обработки термоулуч шенной стали получены при использовании брусков с ал мазами высокой прочности на металлосиликатной связке МС2: стойкость брусков (припуск 0,01 мм) составляет более 10 тыс. отверстий. Производительность повысилась в 2 ра за за счет повышения зернистости.
Хонингование деталей из закаленной стали. Испытания проводились на Горьковском автомобильном заводе при хо нинговании блоков шестерен коробки передач автомобиля М-21 «Волга». Материал блоков — сталь 38ХА (HRC 48 —
53). Диаметр обрабатываемого отверстия 28,575+0’025 мм, длина 167 мм.
Чернота и забоины на хонингованной поверхности не допускаются. Овальность и конусность не более 0,012 мм, отклонение от концентричности не более0,02мм. Эксцентрич ность каждого зубчатого венца относительно центрального отверстия не более 0,07 мм. Чистота поверхности не ниже 9-го класса. Глубина цианированного слоя не менее 0,18лш.
По действующей технологии после термообработки про изводилось шлифование центрального отверстия блоков на внутришлифовальных станках фирмы «Хилд» одновременно с двух сторон. Деталь устанавливалась в кулачках, за уста новочную базу принимались венцы г = 15 и z = 29. Режим
127
обработки: v = 20 місек; А = 0,003 мм; пПрод = |
0,5 мімин; |
|||
Т = 0,94 мин. |
|
|
|
|
После шлифования производилось хонингование на двух |
||||
станках |
«Бернес — Дрилл» со стороны венца z = |
29 и со |
||
стороны |
венца г = |
15 брусками 5 х 4 х 50 |
ЭБ |
ЗСМ2К. |
Режим |
обработки: |
цвр = 38,6 мімин; ѵв.п = |
6,5 |
мімин. |
Разжим ручной.
По новому процессу предусматривалось двухкратное хонингование напроход алмазными брусками.
Испытания производили на станке модели ОФ-14А, ко торый имеет две независимые шпиндельные головки, снаб женные отдельными гидроприводами. Разжим брусков осу ществляется раздельно. Схема активного контроля в про цессе обработки заводом не предусмотрена. Регулировка времени работы каждой головки и подъем ее в нерабочее положение осуществляется с помощью реле времени.
В результате замены внутреннего шлифования с после дующим хонингованием с двух сторон двукратным хонин гованием напроход брусками из синтетических алмазов зна чительно увеличилась производительность, улучшилась геометрическая форма отверстия, повысилась чистота обра ботанной поверхности, были созданы благоприятные усло вия для автоматизации данного процесса, повысилась про изводительность процесса в 2,2 раза. За счет меньшего съема цианированного слоя обработанная поверхность име ет более высокую твердость, вследствие чего срок службы блоков шестерен повысился на 15%.
Полученная стойкость алмазных брусков на связке Ml на операции чернового хонингования оказалась низкой -(150 отверстий на комплект). С целью ее повышения лабора торией технологии алмазного инструмента Института сверх твердых материалов были разработаны новые металлосили катные связки МСЗ и МС15, проведены их промышленные испытания и внедрение.
В процессе испытаний сравнивали геометрическую форму отверстия деталей, обработанных по старой и новой тех нологии. Замеры производили после внутреннего шлифова ния и после чернового алмазного хонингования.
После алмазного хонингования напроход эксцентрич ность находится в пределах 0,05 мм, причем 18% деталей имеют эксцентричность, равную 0,01, 27% — 0,02, 32% — 0,03, 10% — 0,04, 5% — 0,05 мм, а после обработки по действующей технологии эксцентричность колеблется
128
в пределах 0,03—0,1 мм, у 12% деталей эксцентричность вы ше допустимой. Овальность в обоих случаях не превышает допустимого предела, однако при алмазном хонинговании она равна примерно 0,01 мм, а при внутреннем шлифова нии —0,004—0,02 мм. Конусность после алмазного хонин гования 0,006—0,018 мм, а после абразивного шлифова ния —0,003 —0,023 мм.
В настоящее время на поточной линии блоков шестерен применяют только инструмент из синтетических алмазов.
Хонингование деталей из закаленных чугунов. Разра ботка процесса алмазного хонингования деталей из зака ленных чугунов, в частности тракторных и автомобиль ных гильз, имеет большое народнохозяйственное значе ние.
Гильзы необходимо выпускать с овальностью и конусно стью "не более 0,02 мм и чистотой поверхности не ниже 9-го класса. Однако при обычном абразивном хонинговании та кую точность геометрической формы отверстий и стабиль ную чистоту поверхности получить очень трудно.
Как показали многочисленные измерения, при обычном хонинговании размеры только 30—40% гильз соответствуют допускаемым пределам по овальности и конусности, а чисто та поверхности не ниже 8—9-го класса.
При замене обычных абразивных брусков алмазными количество годных гильз с овальностью и конусностью 0,02 мм увеличивается до 90—95%, шероховатость поверх ности соответствует 96 — 9в классу..
Если припуск составляет 0,2 мм, абразивное хонинго вание производят за четыре перехода брусками: К312СТ1К,
К38СТ1К, К36СТ1К, КЗМ20СМ1К.
В ходе длительных испытаний брусков с алмазами мар ки АСР и АСВ на связке Ml при обработке указанных гильз из закаленного чугуна положительные результаты по стойкости и производительности не были получены. Инсти тутом сверхтвердых материалов проведены промышленные испытания крупнозернистых алмазных брусков напористой металлической связке МП2 при обработке закаленных чу гунных тракторных гильз на основных заводах страны, из готовляющих гильзы. Испытания проводили с целью вы бора оптимальной марки синтетических алмазов (АСВ, АСК, АСС) и определения эффективности внедрения процесса ал мазной обработки вместо существующих методов хонинго вания абразивными брусками и алмазными брусками из
9 3-2577 |
129 |
природных и синтетических алмазов марки АСВ на серий ных связках Ml и Ml/Cu.
Испытания проводили в процессе чернового хонингова ния гильз (припуск 0,10—0,20 мм) при следующих режи мах: скорость вращательного движения с/вр = 60 -т- 80 м!мин\ скорость возвратно-поступательного движения
ѵв,п = 15-т- 20 м/мин, удельное давление Р = 10 кГІсм2 (при абразивном хонинговании) и Р = 15 — 20 кГ/см2 (при ал мазном хонинговании). СОЖ — керосин.
Основными показателями эффективности процесса яв ляются удельный расход алмазов в мгіг, производитель ность в мм3/мин и класс чистоты обработанной поверх ности.
Результаты испытаний приведены в табл. 19. Как вид но из таблицы, в результате применения металлической по ристой связки МП2 по сравнению с серийной связкой Ml удельный расход алмазов АСК и АСС снижается в 4—5 раз. С повышением зернистости брусков от АСК 315/250 до АСК 500/400 производительность возрастает на 30%, а удель ный расход снижается в 1,5 раза. Стойкость брусков на связке МП2 с алмазоносным слоем толщиной 1,5 мм и оп тимальными марками алмазов в 100—200 раз выше стой кости абразивных брусков, в 3—6 раз выше стойкости брусков из природных алмазов на связке Ml/Cu.
В случае применения крупнозернистых брусков на связ ке МП2 производительность процесса чернового хонинго вания гильз повышается в 1,2—2,0 раза по сравнению с производительностью обработки абразивными брусками, по сравнению с брусками из природных алмазов — в 1,2— 1,3 раза. Чистота поверхности при использовании брусков на связке МП2 при равной зернистости и марке алмазов на один класс выше в результате более прочного закрепления алмазных зерен.
В условиях Дарницкого ремонтного завода «Укрсельхозтехники» проведены исследования с целью выяснения воз можности съема повышенных припусков крупнозернисты ми брусками. Установлено, что при использовании брусков зернистостью АСК 400/315 — АСК 630/500 можно получить съем до 0,6—1,0 мм за 1—2 мин машинного времени. Это расширяет область применения процесса хонингования и, в частности, позволяет использовать его вместо операций расточки и шлифования как в условиях ремонтных заводов, так и в условиях заводов, на которых изготавливают гильзы.
130
О!
а
S'
'S
<3
Результаты испытаний брусков на металлической пористой связке МП2
[ЧХОХЭНЬ oowyi
mw/tvnr Чіэон -qipaiutfouGHOdu
иго
'nrrada эонннгпвѵѵ
г/г»' 'aoeewtre Voxoed цічнчігэИд
-ком чхэом^охэ
nrиг 'мо/QiHdij
в
м
о
S3
S
о.
*
га
а
К
5?
з?
2
и
г
S
а
qxootf
кга -dsaj.
Ö.
а>
1 endevv
et
О
а
СО
оо о о о
оо о о о
оо ю о ю СО LOTf со
■— — —
O f- Tft-Ю
СОCS CS CS CS
100Tf Tf со
1—1—0 о
о" о о о“
о о о о о
ю о о о о
со о о о
—■CS LOГ—
CS о"
CS CS
— с с
о1 о1 |
о1 о1 |
Ю Ю |
Ю Ш |
t^cs CS |
CS cs |
(J СОСОСОсо
2 Ьс^иЬгГи
C O U U Ü Ü а : <t, <с <: <<
LG
CS
О |
|
~ |
|
HRC |
40 |
О |
|
CS |
|
ЕГ |
|
и |
|
0) |
|
и |
|
с |
|
Им. Ле |
(Киев) |
СО со
11
ЮЮ^Т}-
оо о о
00О 00 О со — со со
со f- а>cs
— — —>CS
о о ю о ю ^ со со
О со CS CS со о о о
оо*о"Ö*
оо о о
оо о о
Ю О Ю О -Г -С 00 '
о
CS о~
CS CS CS c c q
S'
* 1 1 1
U о ю о
— C^C^Tj«
'S Ю о о
І — О О
1со ^ ю
U U U < • < < <
CS О) CS
ю
CS
HRC 40 о
CS
ЕГ
и
я 6 со m
4 о
■ £ ~ - г » S ä М.З s ■ » 1н О,g
со in
о о
о о
о о
CS
о о
со ю
0,03
о о
со ю со СО
ю
о"
CS
с
S
1
о
m
Н —
(JCO
£ 3 ^
со и
ы <
со
со CS
о
CS
HRC 40 о
CS
ЕГ
о
fit
я Й
|1
о . о.
О Я
а х
** N—'
in
1
COTtf*
о о
«** о СОО
^ о>
о г- СОCS
0,04
о о
ІП О)
о
о
о
о"
CS
с
S
1
о
ю
cs ю
н—
и”
2 « СОО
со
со CS
in
о
НВ |
363— |
444 |
|
о |
|
|
CS |
|
|
ЕГ |
|
|
и |
|
« |
у |
|
«Краснь гатель» |
канд) |
9* |
13Ü |